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鞍鋼新一號高爐綜合技術經濟指標穩居國內前列

文章(zhang)來(lai)源:鞍山鋼鐵集團公司  發布時間:2005-04-15

鞍鋼新一號高爐綜合技術經濟指標穩居國內前列

  到今年4月8日,鞍鋼煉鐵總廠新一號高爐開爐整整一年。一年來,該座高爐一直保持平穩高效低耗運行,生產水平節節攀升。開爐僅3個月,高爐利用系數就達到2.Ot/m3.d,達到設計能力,創造了國內乃至世界大型高爐達產速度新紀錄。此后,隨著富氧等強化冶煉手段的采用,生產水平繼續提高。目前日產量穩定在7500噸以上。2004年3月利用系數高達2.39t/m3.d。截止到今年4月8日,新一號高爐累計產鐵233.33萬噸,綜合技術經濟指標穩居國內大型高爐前列。

  在新一號高爐建設過程中,鞍鋼借用于國內高層人才資源,邀請四十多位專家對方案進行嚴謹論證。最終以實現最佳經濟效益為出發點,結合鞍鋼原燃料及設備工藝條件,確定了集成法國陶瓷杯爐缸、銅冷卻爐身、串罐無料鐘爐頂等十多項當代國際煉鐵先進技術于一身的優化方案,使新一號高爐總體技術裝備水平達到世界一流。

  發揮老企業技術積淀的優勢,是新一號高爐投產以來取得突出成績的基礎。在開爐前,煉鐵總廠發動技術人員和操作人員提出幾百條意見,征集事故處理案例1000多個,并從優選取近150個案例匯編成冊,作為培訓教材發到職工手中。結合開爐制定“易發事故及處理A級、B級預案”,并吸取兄弟單位和本廠7號、11號高爐開爐的經驗教訓,從而確保高爐開爐后穩定順行。在生產操作中,他們采取大批重、中心加焦提高頂壓和高風溫等強化措施,不斷提高高爐生產水平,各項技術經濟指標呈上升態勢。為了保證高爐的穩產高產,這個廠對高爐各部位溫度進行監控,實行溫度場管理,擬定正常生產狀態溫度區間,并逐月對測溫狀態進行記錄整理歸檔,使之規范化。將操作經驗進行整理,實現量化、數字化、圖像化,輸入計算機,使高爐操作告別習慣作業,形成一套科學有效的操作模式。

  堅持嚴格管理是新一號高爐開爐以來取得成功的有效保證。煉鐵總廠堅持做到讓參與高爐建設的人來操作 高爐,實現技改人員與點檢人員一體化,操作人員與技改人員一體化,有效地提高了管理水平。投產后,新一號高爐把嚴格、細致管理作為實現有秩序文明生產的重要手段,先后建立和完善了《職工績效考核辦法》等涵蓋勞動紀律、操作紀律、安全管理、現場管理等近30項管理制度,使高爐各項工作進入良性循環,達到有序受控狀態。

  新一號高爐改造建設和投產取得的成功,得到了中國工程院院士張壽榮、蒂森克虜伯董事長庫勒博土、韓國浦項制鐵社長姜昌五等國際國內知名專家的高度評價。一年來的實踐證明,新一號高爐的改造建設和投產,為鞍鋼增強市場競爭力創造了有利條件。

 

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